4、原理分析
順著潔凈室和輸漆間共用空調的送風管道進行排查分析,在主送風管道上是設計了支管分配到各個區域,通過風速測量,送往輸漆間的風速達到4m/s,環境溫度25℃,因此空調的功率和溫度效果是非常有效的。而潔凈室送風口的風速只有0.9m/s,這樣只有0.5㎡的送風口雖然有8個,但這么小的面積和這么低的送風量去改善如此大的潔凈室空間溫度,很明顯換氣量和制冷量都是不夠的,并且設備散發的熱量在低速換氣過程中會使環境溫度進一步升高。通過后續的設備調查分析,潔凈室地面的排風口沒有抽風設備,是通過靜壓方式將室內空氣排走也就是靠空調送風口的風壓排氣,而輸漆間的抽風系統功率很大,這樣空調主管道分配到各區域的冷空氣更容易往負壓方向流通,也就是潔凈室的送風量為什么這么小的原因。
5、問題解決
找到主要原因后,因潔凈室內所設計的散熱設備都是重要的關鍵設備,無法進行轉移或改造,通過團隊的頭腦風暴想到了很多改善的原理和方法,并制定了以下措施:
(1)將空調通往輸漆間的通風管道風閥開度從75°調小到30°,通過風閥的阻力作用,加大通往潔凈室通風管道的風壓和冷風量。
(2)潔凈室地面的抽風口有8個,共2.8㎡,措施是將潔凈室1 個通行門敞開,可以增加排風口面積1.4㎡,測量潔凈室門口出風量可以達到 1.6m/s,對比地面排風口風速0.5m/s,排風效果大大加強,有利于空調主管道往潔凈室分配更多的風量#同時所敞開門口的風速屬于非常大的正壓狀態,也有利于室內空氣的流動,不像原來的狀態,送風口下冷風后直接從正對的地面排風口排走了。同時因為大的正壓使得外界的顆粒灰塵無法飄進來,對噴涂質量不會造成影響。
(3)輸漆間排風機安裝變頻器,通過輸漆間抽風機變頻系統降低抽風機的排風量,使輸漆間環境達到微正壓即可,同時檢測輸漆間的溶劑揮發含量滿足安全值。輸漆間排風量的降低必然會增加分配到潔凈室的送風量。
通過上述措施,潔凈室環境溫度在一樣的空調參數下降低到了28℃,這樣員工感覺比較涼爽,空調又不用進一步降溫,既改善了員工施工和休息環境,也降低了生產運行成本。
6、結語
鑒于篇幅所限,這里只介紹一個問題解決實例,實際上有很多問題都可以用紅外熱像儀進行原因分析,比如烘爐下來的車為什么會造成打磨室或上膠區域溫度升高,其實很大程度上是因為滑橇鐵塊質量大,吸熱量大,散熱也慢,而絕不僅是車體單方面的原因。紅外熱像儀的應用為分析涂裝問題提供了有力的證據,可以有效推動問題的解決,不僅是涂裝問題分析的高效工具,也是成本改進的利器,同時以點帶面的圖像清晰對比可以向車間提供完整的理論分析報告,并獲得更多的資源和費用支持。因此,紅外熱像儀系統值得在涂裝領域進行推廣和應用。